1 前言
某钢铁厂造型生产线一直以来使用美国TEXAS INSTRUMENTS 公司的MEDEL 560 PLC系统,采用模拟盘操作显示(系统框图见图1)。由于该系统为上世纪80年代的产品,已经严重老化,没有备件更新。因此,生产线急需进行改造。
图1、系统框图
根据现场情况,拟设计一套控制系统对生产装置进行控制。新系统要求有数据采集和存储、流程显示及控制、连锁、报警报表, 安全维护等功能。而且稳定可靠,监控画面符合操作习惯。
2 现场总线选择
在现场总线领域内,近十年来,世界上出现了多种有影响的现场总线.现已成为德国和欧洲标准的PROFIBUS现场总线,是一种开放的、不依赖于生产厂家的通信系统,是一种比较成熟的总线.
此造型生产线系统工艺复杂,I/O点较多且位置分散,其中数字I/O信号184点,模拟信号64路,这些信号分布在整个车间,控制并监测着每部机器的正常运行。基于上述原因,我们在此生产线技术改造工程中采用了PROFIBUS-DP过程现场总线技术, 实现了生产过程的通信、分布式控制、上位机的集中监控及可视化等功能.
3 PLC控制系统设计
PLC选型根据通用性、标准性、可靠性等原则,并考虑高的性能价格比,故新建系统采用德国SIEMENS S7-400 PLC作为数据采集控制系统,上位机采用WINCC5.0作为组态软件。
SIEMENS 公司是国际上知名的大公司,其PLC系统成熟、性能稳定、价格适中、备件方便,是一款性能价格比比较高的PLC系统。SIEMENS S7-400 PLC系统采用工业PROFIBUS 局域网形式,结构安全、稳定、可靠、可扩充性强。本设计考虑PLC和扩展单元之间PROFIBUS连接,PLC和总站之间使用ETHERNET连接。这样的设计使得PLC系统相对独立,而操作站与其他网络的连接较为灵活。
3.1系统设计
控制系统网络结构图如图2所示。
图2 系统网络结构图
系统网络结构分为二层,即下层控制网和上层管理网。
下层控制网采用双芯屏敝电缆,适合PROFIBUS国际标准,满足现场信号的采集、处理和控制器的通讯,为PROFIBUS-DP现场通讯网。
上层管理网分为TCP/IP协议的管理以太网,通过OS站、ES站上的网卡连接,主要实现工程师和操作员站之间文件管理。
3.2软件及组态设计
操作员站OS和工程师站ES均采用微软中文版WINDOWS 2000和Internet explorer 6.0,使得除工程师组态以外的所有信息、界面均实现汉化。
操作员站另加载了SIMATIC WINCC RT 64K Tags、 NET Profibus-S7、PDM等监控软件。
硬件组态也是一种图形化的组态方式,十分方便。对某一过程站而言,实际带有若干ET200远程 I/O,组态画面中,就在该过程站后的PROFIBUS-DP网络线上拖放几个IM153模块形成几个ET200远程I/O接点(本系统根据实际需要选用7个从站)。硬件组态中的所有模块,都可以从S7提供的元件库中找到相应型号、定货号的模块,将其拖放至与实际安装相对应的位置即可。
硬件组态配置完成后,下载到相应的过程控制站。这样,就使得实际硬件安装模件和硬件组态相一致,从而,I/O模块上的每一点的点号地址就得以确定。
系统欲留网络接口可以同公司局域网连接,相关信息画面通过IE浏览的方式在局域网上实现信息共享,为管理层提供必要的信息。